دائرة عاكس موجة جيبية نقية يتم التحكم فيها 300 واط PWM

دائرة عاكس موجة جيبية نقية يتم التحكم فيها 300 واط PWM

المقال التالي الذي يناقش دائرة عاكس موجة جيبية نقية 300 وات مع تصحيح أوتوماتيكي لجهد الخرج ، هو نسخة معدلة من إحدى مشاركاتي السابقة ، وقد أرسلها إلي السيد مارسيلين. دعنا نتعلم المزيد عن تطبيقات المحول.



التصميم

الفكرة مستوحاة من التصميم المقدم في هذه المقالة من قبلي ، لكن السيد مارسيلين صقلها بشكل كبير لتحسين الكفاءة والموثوقية.

بالنسبة لي ، تبدو التعديلات والتطبيقات رائعة وممكنة.





دعونا نفهم التصميم بإتقان من خلال النقاط التالية:

تم تكوين IC2 و IC3 على وجه التحديد كمرحلة مولد PWM.



يشكل IC2 المولد عالي التردد المطلوب لنبض شكل موجة PWM الذي تتم معالجته بواسطة IC3.

لمعالجة نبضات IC2 ، يجب تغذية IC3 بمعلومات مكافئة لموجة جيبية عند طرفها رقم 5 ، أو إدخال التحكم.

نظرًا لأن إنشاء شكل موجة جيبية معقد بعض الشيء من الموجات المثلثية ، فقد تم تفضيل الأخير لأنه من الأسهل جعله يعمل بشكل جيد مثل نظيره في شكل موجة جيبية.

يتم توصيل IC1 كمولد موجة مثلثة ، يتم تغذية خرجه أخيرًا إلى الطرف رقم 5 من IC3 لتوليد المكافئ الجيبي المطلوب لـ RMS عند الطرف رقم 3.

ومع ذلك ، تمت معالجة ما ورد أعلاه إشارات PWM يحتاج إلى تعديل على نوع من ترتيب الدفع والسحب بحيث تكون أشكال الموجة قادرة على تحميل المحول بتيار موصل بالتناوب.

يعد هذا ضروريًا لتحقيق مصدر طاقة يتكون من دورات نصف موجبة وسالبة.

تشغيل الدائرة

تم تقديم IC 4017 فقط لتنفيذ هذا الإجراء.

يولد IC إخراجًا قيد التشغيل بالتسلسل من الدبوس رقم 2 إلى الدبوس رقم 4 ، إلى الدبوس رقم 7 ، إلى الدبوس رقم 3 والعودة مرة أخرى إلى الدبوس رقم 2 ، استجابةً لكل حافة نبضة متزايدة عند الدبوس رقم 14.

يتم اشتقاق هذه النبضة من إخراج IC2 ، والذي تم ضبطه على 200 هرتز بدقة بحيث ينتج عن مخرجات IC4017 50 هرتز عبر التسلسل من مخارج التوصيل التي تمت مناقشتها أعلاه.

يتم تخطي الدبوس رقم 4 والدبوس رقم 3 عن قصد ، لتوليد وقت ميت عبر بوابات مشغلات الترانزستورات / الفسيفساء ذات الصلة المتصلة بالمخرجات ذات الصلة من IC4017.

يضمن هذا الوقت الميت أن الأجهزة لا تعمل أبدًا معًا حتى ولو لثانية صغيرة جدًا في المناطق الانتقالية ، وبالتالي تحمي صحة الأجهزة.

تؤدي المخرجات الإيجابية المتسلسلة في الدبوس رقم 2 و 7 إلى تشغيل الأجهزة المعنية والتي بدورها تجبر المحول على التشبع بطاقة البطارية المتناوبة المستحثة في الملف المعني.

ينتج عن هذا توليد حوالي 330+ فولت تيار متردد عند خرج المحول.

ومع ذلك ، فإن هذا الجهد سيكون موجة مربعة ذات RMS عالية إذا لم تتم معالجتها باستخدام PWM من IC3.

يتم تغذية الترانزستور T1 جنبًا إلى جنب مع الصمام الثنائي المجمع الخاص به بنبضات PWM بحيث يقوم T1 الآن بإجراء وتثبيت الفولتية الزناد الأساسي لأجهزة المخرجات وفقًا لمحتوى PWM.

ينتج عن هذا إخراج هو نسخة طبق الأصل من المدخلات المحسّنة PWM التي يتم تغذيتها ..... مما يؤدي إلى إنشاء مكافئ متناوب لموجة جيبية نقية منحوتة تمامًا.

تحتوي الدائرة على ميزات إضافية مثل دائرة تصحيح جهد الخرج اليدوي.

يتم تثبيت ترانزستورات BC108 للتحكم في مستويات جهد محرك البوابة في mosfets ، ويتم اشتقاق التيار الأساسي لهذه الترانزستورات من ملف استشعار صغير على المحول يوفر معلومات مستوى جهد الخرج المطلوبة للترانزستورات.

إذا تجاوز جهد الخرج المستوى الآمن المتوقع ، يمكن تعديل التيار الأساسي للترانزستورات أعلاه وتقليله عن طريق تغيير الإعداد المسبق 5K ، وهذا بدوره يؤدي إلى خفض توصيل mosfets ، وفي النهاية تصحيح خرج التيار المتردد إلى الحدود المطلوبة.

يوفر الترانزستور BD135 جنبًا إلى جنب مع زينر قاعدته جهدًا ثابتًا للإلكترونيات المرتبطة به للحفاظ على خرج PWM ثابت من الدوائر المتكاملة ذات الصلة.

مع IRF1404 مثل mosfets ، سيكون العاكس قادرًا على توليد حوالي 300 إلى 5000 واط من خرج موجة جيبية نقية.

تم الكشف عن العديد من العيوب والعيوب أثناء تقييم تفاصيل الدائرة أعلاه. الدائرة النهائية (نأمل) معروضة أدناه.

يمكن تحسين الدائرة أعلاه بميزة تصحيح الحمل التلقائي كما هو موضح أدناه. يتم تنفيذه من خلال تضمين مرحلة مقرنة بصرية LED / LDR.

للحصول على التصميم النهائي الذي تم التحقق منه للدائرة أعلاه ، يرجى الرجوع إلى المنشور التالي: https: //homemade-circuits.com/2013/10/modified-sine-wave-inverter-circuit.html




زوج من: دائرة تحكم سرعة المروحة الأوتوماتيكية المعتمدة على المناخ التالى: دارات إشعال التفريغ بالسعة (CDI) الإلكترونية بجهد 12 فولت